欢迎光临中国过滤器网
关于我们 | 加入收藏夹 | 联系我们 English
焦炭过滤器的优化设计与运行
来源:  作者:本站
焦炭过滤器的优化设计与运行
韩国邦 李莉 杜世亮
(开封开化集团 475002 )

我公司合成氨生产过程中,出压缩机三段的半水煤气虽经油分离器进行了除油分离,但不彻底,油含量仍较高,对脱碳活化剂MDEA溶液有所污染,还降低了MDEA溶液的吸收效果及换热器的传热效率,直接影响着脱碳系统的正常运行,同时也给即将建设的加压变换装置带来严重危害为彻底清除油污染,保障合成氨净化系统的正常运行,2000年6月我公司在压缩机三段水冷器后增加了1台焦炭过滤器,其结构参见图1出压缩机三段的半水煤气夹带着油份白下而上进入焦炭吸附层时,其中的油份等杂质进^焦炭微孔和颗粒表面并被焦炭所吸附,半水煤气经净化后进人脱碳工序。当焦炭吸附达到饱和时,用饱和脱盐水(104~110 )白上而下冲洗焦炭层,油污被冲洗水带走。油份经净化回收,焦炭冲洗干净后再次进行吸附除油。
运行时,每班用脱盐水清洗焦炭层1次.每次只需3—5 min,冲洗时毋须停车使用脱盐水代替蒸汽白上而下冲洗焦炭层,避免了蒸汽央带油雾进入脱碳工序而影响后序系统的正常运行。饱和脱盐水的分布管采用排管型(压力型),管下部开22个012小孔,液体喷淋高度取0.8m,使喷淋下来的水较均匀地分布到焦炭层顶面,从而提高了再生效率 液体分布管结构如图2和图3所示。

为使气体均匀地通过焦炭层,其进气管开孔采取斜下方三排开孔,如图4所示。孔径为鲫,开孔数为39个,开孔总面积大于气体总面积的85%。

通常从设备底端直接排油,但易引起排油管堵塞。为避免堵塞,靠压差从侧面进行排油(如图1所示)。
由于焦炭过滤器直径较大且支撑重量较重,为使支撑结构轻巧、便于安装拆卸和更换填料,采用了较为先进的波形支撑板结构。这样既减轻了支撑板重量、节省了钢材,同时又增加了支撑板的通气面积,使气体分布更均匀壳体及封头等主要受压部分选用了16 MnR,液体和气体分布管考虑到介质的腐蚀等因素选用了不锈钢,其它元件选用碳钢。
焦炭过滤器自投入运行1年多来,除油率达90%以上。每次冲洗时油份成液滴状,清晰可见,每月回收油600—800,说明除油效果较好,有利于脱碳系统的正常运行。经测量其气体阻力很小,可忽略不计。
上一页12 下一页
关于本站 | 会员服务 | 隐私保护 | 法律声明 | 站点地图 | RSS订阅 | 百科
免责声明:凡本站注明来源为xx所属媒体的作品,均转载自其它媒体转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。